5月份,河北鋼鐵集團邯鋼新區(qū)冷軋廠4條主生產(chǎn)線,產(chǎn)量、質(zhì)量等多項指標(biāo)全面提升,創(chuàng)出各產(chǎn)線投產(chǎn)以來歷史最好成績,這是該廠工藝、設(shè)備、技術(shù)、管理水平等持續(xù)提升的體現(xiàn)。
該廠酸軋線冷硬產(chǎn)品產(chǎn)量達到132362噸,突破了13萬噸,較前期歷史最高提高了8642噸,成材率創(chuàng)造了96.71%的新記錄。連退線產(chǎn)品產(chǎn)量達到68510噸,較前期歷史最高提高了2003噸,合格率達到99.72%,成材率創(chuàng)造了98.56%的新記錄。兩條鍍鋅線產(chǎn)量突破6萬噸達到60300噸,較歷史最高提高了4747噸,同時鍍鋅產(chǎn)品成材率達到98.43%、合格率達到99.76%、一級品率達到98.55%,均創(chuàng)投產(chǎn)以來歷史新高。
通過提高成材率,可以促進技術(shù)裝備水平和管理水平的提高,降低生產(chǎn)成本。為此,該廠深入開展成材率攻關(guān),切實加強管理,使各項攻關(guān)措施得到落實。針對連續(xù)生產(chǎn)的特點,該廠加強規(guī)范化管理,實行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),合理設(shè)定切頭和切尾,堅持生產(chǎn)同設(shè)備方面密切配合,使組成材率逐步提高,酸軋線、連退線、鍍鋅線成材率分別達到96.71%、98.56%和98.43%,創(chuàng)造了歷史最好水平。
該廠合理編排生產(chǎn)計劃,減少鋼種、規(guī)格的切換,大幅降低了計劃停機時間,生產(chǎn)線作業(yè)率和機時產(chǎn)量顯著提升。加強設(shè)備設(shè)備管理與保障水平,通過優(yōu)化解決了酸軋線軋機段帶鋼跑偏,連退線退火爐不能跑高速、鍍鋅線卷取錯層等一系列影響生產(chǎn)的難題,軋機和各線焊機攻關(guān)取得階段性成果。幾個月以來,各線故障時間和停車次數(shù)逐月下降。酸軋線月度事故時間同比降低48%,連退線和2條鍍鋅的停機次數(shù)由投產(chǎn)初期的每月30次左右降低到8次左右,故障停車造成的非計劃品降低了60%以上。